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巴陵石化橡胶部运营转型力推标准化操作
时间:2014-09-15  点击:558

 

    巴陵石化合成橡胶事业部在深化从严管理年活动中,以运营转型、持续改进力推标准化操作,重点对各车间关键设备操作、工艺操作实行精准“规定动作”,取得阶段积极成效。

聚丙烯车间针对公用工程资源紧缺、回收系统容量有限等情形,经一个半月的实践与摸索,制定“错开聚合釜投料时间方案”,严格规定每天48釜料的投料时间,确保每釜投料、升温、撤热、回收、包装时间完全错开,使公用工程设施得到最大限度利用,并保证了各釜回收压力达到预期值,避免“撞车拥堵”状况出现。该方案实施一个多月以来,装置运行平稳,生产效率明显提升。

该事业部热塑橡胶产品SEBS的甲苯溶液粘度是客户最关注的质量指标,SEBS持续改进项目组为提高产品甲苯溶液粘度的内控合格率,前期通过大量数据模拟及实验操作,确定了“一段引发”、“一段高温”等10个关键温度参数,并拟合出温度控制标准化曲线,对辅材添加的温度控制点等做出明确规定。这一标准化操作推行后,事业部503牌号产品的内控合格率由去年的77.5%提升到目前的88.7%。

在生产过程中,为了节能降耗,部分装置动设备开、停车较频繁,增加了设备故障隐患发生的机率。针对聚丙烯压缩机空转时间长,造成资源浪费的问题,该事业部一方面优化聚合岗位操作,保证生产的平稳性,避免集中喷料,另一方面根据压缩机运行特点,制定开、停机标准化操作法,详细列出开机前检查项目、开停车步骤,并设计制作标准化看板,挂到装置现场,提示员工按规范要求开、停机操作。聚丙烯装置从5月初开车至目前,未出现压缩机故障,促进了装置长周期运行。

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